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煤液化污水处理苯酚回收装置

2022-03-28 00:12:23 合肥鸿昇自动化科技有限公司 阅读

1.设备概述

苯酚回收装置是神华煤直接液化的配套子项目。主要处理来自污水汽提装置的含酚和氨的净化水,并将回收的氨水送回汽提装置。脱酚后的稀酚水和氨水一部分送至加氢稳定单元回用,另一部分废水可进入生化处理单元进一步处理,同时可得到粗酚(苯酚及同系物≥83%w)。

该装置设计为单系列,总生产能力为含酚污水处理93吨/小时,脱酚净化水排放92.7吨/小时。该装置操作灵活,较大设计能力为正常设计能力的110%。粗酚年产量为3645吨。设计年运行时间为7440小时。

2.设备的工艺特性

苯酚回收单元采用溶剂萃取原理脱酚,溶剂萃取是从高浓度含酚污水中回收苯酚的主要方法,从而脱酚。在萃取技术方面,萃取脱酚常用的溶剂有苯、重苯、轻油、重溶剂油、二异丙醚(DIPE)、磷酸三丁酯(TBP)、甲基异丁基酮(MIBK)等。我选择二异丙醚作为单元萃取剂。DIPE萃取脱酚技术广泛应用于工业生产中。DIPE工程应用成熟、可靠、稳定,蒸汽消耗低。苯酚回收装置的工艺流程分为五个部分,即萃取、溶剂和脱氨、溶剂回收、废液系统和溶剂储存。

3.过程的基本原理

含酚污水进入旋转萃取塔的上部,与从塔下部注入的二异丙醚逆流接触。利用酚在萃取剂和水中溶解度的差异,通过液-液传质传递溶质,萃取酚水中所含的酚,达到组分分离的目的。提取过程包括以下三个步骤:

(1)含酚污水(原料液)和二异丙醚(萃取剂)充分混合接触,完成溶质传质过程;

(2)含溶剂的净化废水(萃余相)和萃取物(萃取相)的分离过程;

(3)从萃取相和萃余相中回收萃取剂的过程通常通过蒸馏来回收。

该装置属于水-苯酚-二异丙醚体系,二异丙醚与酚水的体积比一般控制在1: 7。该体系的分配系数在PH 5-8时保持不变,达到8.5后开始急剧下降。水在二异丙醚中的溶解度为0.55%;二异丙醚在水中的溶解度为0.85%(25℃)。

4.脱酚纯化水出水超标影响因素分析

4.1萃取温度、PH值、萃取塔转盘转数和萃取停留时间的影响

装置运行过程中,萃取温度在40-45℃范围内,符合二异丙醚较好的萃取温度指标。稍高的温度有利于萃取,有利于萃取剂与水的分离,也可以加速水和油的传质过程。但温度过高,萃取剂在水中的溶解度会增加,随水损失也会增加,影响脱酚效率。pH值,很难达到PH

4.2萃取剂纯度的影响

该装置萃取剂在运行中反复循环使用,萃取剂回收主要在酚塔和水塔中。根据长期运行情况,常压下在水塔的共沸温度下(61.4℃,共沸物由3.6%的水和96.4%的二异丙醚组成)分离二异丙醚和水是合适的。通过调节回流比、回流温度和塔顶调节阀的开度,将塔顶温度调节到58 ~ 63℃左右,回收的乙醚纯度明显提高。苯酚塔主要用于从萃取液中蒸馏和回收乙醚。通过调整塔顶回流或改变苯酚塔进料口进料,增加汽提塔盘,降低循环溶剂中的苯酚含量,提高回收溶剂的纯度。根据长期运行情况,当苯酚塔顶温度超过70℃时,再生溶剂中苯酚含量明显加重,再生溶剂乙醚的纯度甚至低于87%(见表1)。因此,合理地控制酚塔顶温度在65-68℃左右,对控制再生溶剂的纯度有明显的效果。

根据表1中的数据,调整工况后,从水塔顶部冷凝下来的水蒸气明显减少,苯酚塔回收的萃取剂中苯酚含量也大大降低,萃取剂的纯度明显提高。

4.3提取率的影响

二异丙醚与酚水的体积比是影响脱酚效果的重要因素。萃取效果取决于溶剂与含酚废水的体积比,一般控制在1: 7。当然也与含酚废水中单元酚和多元酚的含量有关。运行中,当出水挥发酚含量超标时,一般增加乙醚注入量,乙醚与水的比例有时达到1:5(设计1: 7-1: 10)。根据运行情况,当乙醚注入量过大时,不能有效保证出水水质达标,乙醚纯度也降低。乙醚比例超过设计值,说明酚塔超负荷,操作不稳定,塔顶二异丙醚纯度降低,溶剂再生效果差,形成恶性循环。因此,合理控制乙醚水的萃取比是影响脱酚的重要因素。

4.4含酚污水对石油的影响

含酚污水中的油也是导致苯酚含量超标的原因之一。由于萃取剂和油类物质极易互溶,当油类物质溶解到萃取剂中时,会污染萃取剂,严重时会出现乳化现象。在相同的萃取比下,萃取剂的实际用量会减少,影响萃取效率。为了解决含酚污水中的油问题,在上游装置中加入破乳剂强化除油。虽然采取了一系列措施,但效果并不理想。目前唯一的办法就是提高原水箱液位加强除油,用除油器除油,保证含油量在正常指标范围内。

5.循环溶剂损耗的原因分析及解决方法

二异丙醚是苯酚回收装置的循环溶剂。在装置运行期间,循环溶剂的损失很大且难以控制。2015年初,针对循环溶剂大量流失的现象,中心管理人员分析总结了几种解决方案,大大提高了循环溶剂的回收率,节约了生产成本。

(1)我单位苯酚回收装置设计了一套水塔侧线抽氨。从长期运行效果来看,当蒸汽波动和进料量波动较大时,水塔容易被淹没,造成中部温度频繁波动。从中部侧线抽出的介质中乙醚含量很高,通过冷却器进入氨罐,导致氨罐中有大量乙醚。因此,应合理控制氨罐的液位,必要时可安装界位仪,定期回收氨罐中的乙醚。当氨罐液位较低时,输送工艺应改为旋转萃取塔,萃取后可回收溶剂。同时,合理控制水塔侧线阀位开度在20-40%范围内,特别是在水塔满水波动的情况下,及时调整,防止大部分乙醚蒸汽通过侧线进入氨罐。

(2)装置运行过程中,通过分析粗酚产品纯度,发现二异丙醚含量超标。二异丙醚的含量决定了溶剂损失的量。为了减少二异丙醚的损失,必须优化工艺操作,严格控制酚塔温度和压力在指标范围内。运行表明,当酚塔中部温度控制在80℃左右,底部温度控制在195℃左右时,粗酚中二异丙醚的含量明显降低。同时,在操作中,可选择上进料口增加精馏段的塔板数,既保证了粗酚产品的纯度,又减少了乙醚的损失,还提高了循环溶剂的质量。

(3)乙醚通气冷却器与所有与乙醚相关的苯酚回收设备相连,是后期冷却乙醚蒸汽的设备。冷却后的液相进入溶剂循环罐,剩余的不凝性气体通过乙醚通气冷却器顶部的呼吸阀排入大气。但在长期的生产运行中发现,乙醚呼吸冷却器的气液相线容易堵塞,造成系统压力升高,装置波动大,降低了乙醚蒸汽的回收和冷却效果,导致乙醚浪费。通过总结经验,提出技术改造,在乙醚呼吸气冷却器气相管线中增加蒸汽吹扫管线和检查排水,定期检查管线是否堵塞并进行蒸汽吹扫,溶解管线中的晶体和煤粉杂质,确保乙醚呼吸管线畅通,更好地回收乙醚,保护环境。

6.结论

随着我国工业化的不断推进,煤化工也在蓬勃发展,与此同时,工业废水的处理也备受关注。苯酚回收作为煤液化污水处理的子项目,解决了生产中的各种问题,达到了脱酚净化水的排放标准,不仅为下一步的生化处理奠定了基础,也为污水零排放做出了贡献。(来源:中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司)


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