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阿卡波糖生产废水的光催化降解

2022-04-06 00:18:15 合肥鸿昇自动化科技有限公司 阅读

一.背景介绍

阿卡波糖用于治疗糖尿病。通过抑制小肠中的α-葡萄糖苷酶,抑制食物的糖分解,减缓糖的吸收,从而降低餐后高血糖,有效控制糖尿病。阿卡波糖精制过程中会产生大量废水,COD浓度在8000-10000mg/l之间,这些废水可生化性不高,尤其是厌氧处理效率只有50%,导致企业污水处理系统投资成本高。探讨了阿卡波糖生产废水降解工艺的改进。

在先进的水处理技术中,光催化降解二氧化钛是一种经济、高效且在实际工业中应用广泛的技术。TiO2降解水中有机污染物的原理是在紫外光的照射下,电子(e-)可以从价带激发到导带,在价带可以产生相应的空穴(h+)。h+具有很强的反应性,能与H2O分子反应生成& # 8226;OH自由基,而溶于水的O2也能与e-反应生成超氧阴离子(& # 8226;O2-).•跟哦& # 8226;O2-具有强氧化性,能快速分解水中的有机污染物。其机制如下:

目前某制药公司阿卡波糖生产废水的常规处理工艺主要是厌氧+缺氧+兼性+好氧,但由于废水中含有多种具有环状碳链的难降解物质,厌氧处理效率仅为50%。因此,考虑通过光催化将这些环状碳链断裂,降解为易生物降解的物质,再通过厌氧+缺氧+兼氧+好氧生化工艺进行降解。

第二,实验

2.1准备过程

室温下,将18毫升钛酸四丁酯滴加到69毫升无水乙醇中,然后加入6毫升二乙醇胺,磁力搅拌1.5小时,再滴加10毫升蒸馏水,搅拌50分钟,得到二氧化钛黄色透明溶胶。然后用喷涂法将溶胶固定在Si-Al-Ca-C结构基体材料表面,在马弗炉中700℃烘烤2h。

2.2降解实验

将某制药企业生产的阿卡波糖废水置于200L塑料桶中,将原水pH≥9调节至pH≥9。将1L/h原水泵入光催化装置2小时,然后泵入厌氧塔2天。经过4天的生化综合处理(缺氧-兼氧-好氧)后排放。小试系统连续稳定运行后,每隔24h检测原水、光催化装置出口、厌氧塔出口和生化合成出口的COD和pH值,小试连续进行5天。再做一个小的对比实验。光催化装置取消后,按照上述实验步骤再做一次。

三。实验结果

企业现有污水处理站处理Aka废水,工艺为厌氧+生化综合处理。作为小规模对比实验,各工艺出水COD值见表1,pH值见表2。加入光催化后,Aka废水采用光催化+厌氧+生化综合处理。各工艺出水的COD值见表3,pH值见表4。这两个对比实验是同时进行的。

(1)从表2可以看出,经过厌氧反应后,原水的pH值从9.5下降到6.7左右,这主要是由于厌氧反应中的产酸阶段,需要消耗原水中的碱,所以出水的pH值下降了很多。

(2)从表4可以看出,原水的pH值从9.5经光催化后下降到9.3,再经厌氧处理后下降到7.8左右。与表2相比,pH值下降较少,主要是光催化处理时部分COD直接氧化为CO2和H2O,降低了入口厌氧塔的COD浓度,因此厌氧碱耗也下降了不少。在实际废水处理中,减少碱液用量是控制物料成本的关键因素。

(3)从表1可以看出,Aka原水的COD从8,736 mg/L降低到3,558 mg/L,COD去除率为59.3%。经过综合生化处理后,COD由3558mg/L降至460mg/L,去除率为87.1%。厌氧生化合成Aka原水的总COD处理效率约为94.7%。

(4)从表3可以看出,经过光催化处理后,Aka原水的COD从8736mg/L下降到5799mg/L,COD去除率为33.6%。在厌氧塔中,COD从5799mg/L降至631mg/L,去除率为89.1%。经过综合生化处理后,COD由631mg/L降至86mg/L,去除率为86.4%。光催化、厌氧和生化合成对Aka原水的总COD处理效率约为99%。

四。结论

(1)实验结果表明,经过光催化后,厌氧塔的处理效率由59.3%提高到89.1%,这主要是由于这些环状碳链首先被光催化打断,然后降解为易于生物降解的小分子物质,厌氧塔的处理效率将大大提高。

(2)实验完成后,将复合光催化剂烘干称重,负载变化不大,只有少量损失。结果表明,经700℃焙烧后,Si-Al-Ca-C结构基体与TiO2结合牢固,实验过程中长时间通气搅拌也不会脱落。(来源:韩泰轮胎有限公司)


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