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印染废水处理及回用工艺

2022-03-25 15:38:38 合肥鸿昇自动化科技有限公司 阅读

印染行业需要排放大量的废水,这些废水中往往含有一些染料,会对环境造成很大的污染,印染废水的污染是一种严重的污染。印染废水在生产的各个环节都会产生,不同类型的织物加工产生印染废水的情况也不同。因此,印染废水的水质非常复杂,主要含有印染染料和助剂。本文以三家印染厂为例,简述了三类织物印染废水处理的工艺流程及回用技术要点。

1.试验

1.1材料和仪器

试剂:棉印染废水、涤纶印染废水、涤锦混纺织物印染废水、絮凝剂A、絮凝剂B、絮凝剂C、细菌活化酵母、催化剂、脱色剂、工业酸、液碱。

仪器:5B-1F COD快速测定仪、5B-3N(V7)氨氮快速测定仪。

1.2预处理

取印染废水样品各20kg,加入2.0-6.0g/L絮凝剂A(去除大部分不溶物)和1-4 mg/L絮凝剂B(脱色)处理印染废水(絮凝时间2min),取上清液标记为相应的预处理水样。

1.3特殊预处理

将相应印染厂污水中的活性污泥300mL加入1000mL烧杯中,在40P下保温48.0h,取出上清液备用,标记为相应的专用预处理水样。

1.4生化处理

从相应印染厂的污水中取回3公斤活性污泥,加入细菌活性酵母,暴露在空气中3天备用;将300毫升活性污泥加入1000毫升烧杯中,加入800毫升经过相应预处理的废水,暴露在空气中;四天后,每天取出200mL水样(静置10分钟后的上清液),加入200mL相应的预处理水样;三天后,采集水样备用,并标记为生化水样。

1.5高级治疗

1.5.1絮凝深度处理

取相应印染厂污水水样200mL,加入0.5~1.0g/L絮凝剂C(用于加速沉降)和脱色剂,取上清液检验。

1.5.2催化氧化法深度处理

从相应印染厂取200mL污水水样,加入1g催化剂,曝气一定时间,取上清液进行测试。

1.6生产实践

棉纺印染废水规模化生产工艺为:调节池-一级物化工艺-水解酸化-好氧处理T二沉池-深度处理-外排。

涤纶印染废水的规模化生产工艺为:格栅调节池、一级物化处理、厌氧生化处理、好氧生化处理、深度处理和排放。其中调节池保证了进水水质的稳定;一级物化预处理对应小样本试验,去除污水中的部分COD,提高污水的可生化性(约1.0h);水解(厌氧生化)对应小样本中的特殊预处理,降解部分有机污染物(约20.0-24.0h);好氧生化处理对应小样本生化处理,降解大部分有机污染物(约72.0-84.0h);二沉池去除好氧出水的活性污泥,并将活性污泥回流至厌氧池(约1.0 ~ 2.0h);深度处理进一步去除污水中的有机污染物(约1.0h),保证出水水质的稳定。

参考涤锦混纺织物印染废水规模化生产处理中试工艺。

1.7测试

化学需氧量测试

按照5B-1F COD快速测试仪说明书进行测试。

氨氮测试

参照5B-3N(V7)氨氮快速分析仪测定氨氮的操作说明进行试验。

2.结果和讨论

2.1棉织物印染废水处理及回用

2.1.1水质和排放要求

印染废水总量约为2000t/d,废水水质和排放要求见表1和表2。

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2.1.2工艺选择和处理效果

工艺选择为:预处理-特殊预处理-生化处理-深度处理。小样本测试结果见表3。

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从表3可以看出,预处理对COD的去除率大于50%,这是由于水中含有大部分不溶性有机物如浆液,经预处理絮凝,CODcr大大降低。生化处理中CODcr的去除率为80%~90%,说明生物菌和生物肥起到了很好的作用。各阶段废水处理后,CODcr、总氮、氨氮均达到排放标准。

2.1.3大规模生产废水处理

根据1.6棉织物印染废水的大规模生产处理工艺,处理后的CODcr、总氮和氨氮与小样品接近。处理后的废水有1/3可回用于织物染色,用循环水染色的织物具有与常规软水染色相似的颜色和布料效果。

2.2聚酯印染废水处理及回用

2.2.1水质及排放要求杭州涌泉印染厂印染废水总量约2500t/d,废水水质及排放要求见表4、表5。

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2.2.2工艺选择和处理效果

工艺选择为:预处理-特殊预处理-生化处理-深度处理。小样本测试结果见表6。

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从表6可以看出,经过聚酯处理后,废水中的COD值明显降低,达到了排放标准。

2.2.3大型生产废水的排放和回用

根据1.6涤纶织物印染废水生产处理工艺流程,生产处理后的CODcr一般优于小样,一般为40-55,色度在50以下。处理后的生产废水有三分之一可回用于织物染色阶段,用循环水染色的织物具有与常规软水染色相似的颜色和布料效果。

2.3涤锦混纺织物印染废水的处理及回用

2.3.1水质和排放要求

印染废水总量约2000t/d,水质见表7,需达到的排放标准见表8,回用标准为30%。

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2.3.2工艺选择和处理效果

由于工厂污水处理受场地限制,无法进行生化处理,工艺模块由预处理和深度处理完成。

A.预处理

影响预处理效果的主要因素是絮凝剂A的投加量,絮凝剂A的投加量与处理效果的关系见表9。

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从表9可以看出,CODcr的去除率随着絮凝剂A的增加而增加,达到一定值后变化不大。综合考虑成本和水质pH值,得出絮凝剂的最佳投加量为3.0g/L。

B.絮凝深度处理

絮凝剂C的量和处理效果之间的关系如表10所示。

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从表10可以看出,CODcr的去除率随着絮凝剂C的增加而增加,但增加的幅度并不大。从成本考虑,絮凝剂的最佳投加量为C1.0g/L,不需要脱色剂。

C.催化氧化法深度处理

高级催化氧化时间与处理效果的关系如表11所示。

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从表11可以看出,CODCR值随着催化氧化时间的增加而降低,但达到一定值后,降低并不显著。因此,对于催化氧化的深度处理,最好选择催化氧化1.5h,两种方法对该废水都能达到较好的处理效果。综合成本考虑,选择絮凝法进行深度处理。

2.3.3大型生产废水的排放和回用

2.3.2采用最佳工艺进行批量生产,预处理批量生产得到的水样CODcr值比中试略高1125mg/L,主要是因为批量生产的沉淀效果不如中试;大规模生产中深度处理水样的CODcr值略低于小规模试验,为880 mg/L,其原因有待进一步研究。批量生产后金属铢小于50毫克/升..处理后的生产废水有三分之一可回用于织物染色,用回用水染色的织物颜色和布料效果与常规软水染色的相似。

3.结论

3.1棉织物印染废水经预处理、生化处理和深度处理后,CODcr值在200mg/L以下,总氮在15mg/L以下,氨氮在10mg/L以下,回用率可达33%。

3.2涤纶织物印染废水经预处理、生化处理和深度处理后,CODcr值在60mg/L以下,色度在50度以下,回用率可达33%。

3.3经过预处理和深度处理后,涤锦混纺织物印染废水CODcr值在1000mg/L以下,翁在50mg/L以下,回用率可达33%。(来源:上海和源环保科技有限公司)


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